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輸送帶冷粘接頭失敗常見原因分析

时间:2024-01-08     作者:青島健遠   阅读

冷粘輸送帶粘接接頭失敗常見原因分析:冷硫化輸送帶粘接是在常溫環境下較好的接頭方法之一,但因為受環境影響比較大,對技術要求比較高,輸送帶粘接新手來說經常會粘接失敗,下面分析以下失敗的原因,只有改正錯誤,才可能更好的做好輸送帶接頭.

一、輸送帶粘接不結實,接頭搭接處總是分離。

1、接頭臺階分布不合理,有時候接頭處太厚造成接頭失敗。

2、接頭長度太短,接頭強度達不到或者皮帶粘接方向錯誤。

3、輸送帶表面打磨不當,沒有將皮帶表面打毛粗化至露出本體,或打磨破壞了編織物層。還應用適當的清洗劑清洗去污,晾置至充分干燥。搭接面應該為干燥并粗化的完整沒有被破壞的編織物本體。

4、對搭接接頭處處理不得當,膠帶膠接處斜臺不完全貼合,造成翹邊現象。

5、涂膠不均勻。對邊縫處涂膠不充分。應用短而硬的毛刷在充分干燥的被粘面上分三次沿一個方向均勻地涂刷膠液,膠層要均勻不要太厚。

6、涂膠后沒有充分晾置至表干(即待溶劑揮發后,至不粘附手指背面而有粘力感),致使膠膜里面的溶劑未充分揮發,影響了粘接質量。一般情況下推薦涂三次膠液為佳。

7、涂膠后沒有保護好接頭表面,使膠膜被污染,失去活性,造成粘接強度不足。粘合后沒有對接頭邊縫處進行反復錘打、加壓。

8、靜置固化時間不夠。粘合后的輸送帶在常溫下靜置固化2~4小時,即可運行使用。若條件允許延長固化時間,24小時后終固化達到最佳強度。一般溫度越低,靜置固化時間越長。

二、輸送帶接頭鼓泡原因分析

1、輸送帶接頭制作不合理或者搭接面粘合時對位不正確,致使膠膜間留有空氣。兩搭接頭制作好后應重疊在一起,檢驗其尺寸精密度,各臺階間不能有間隙,并將兩個臺階式搭接面對準貼合。

2、涂膠厚薄不均勻,膠層薄的先干,厚的地方溶劑未揮發完,沒有形成初粘強度,造成虛粘。

3、粘合后排出空氣時錘打不均勻,應由中間向四周進行密集錘打2-3遍,排盡搭接面間的空氣。

通過以上幾點分析,相信朋友們一定找到輸送帶粘接失敗的原因了吧,在以后皮帶粘接工作中趕快改正吧。

青島健遠輸送科技有限公司主要從事輸送帶現場冷熱接頭、皮帶修補、滾筒包膠、皮帶機安裝調試、輸送線路整改以及輸送帶、皮帶機廠家銷售等一條龍服務。

公司服務范圍涉及化工、焦化、鋼廠、礦山、碳素、建筑等多領域,以山東地區為中心,輻射華北、華東、華中、西北多地。公司擁有從事輸送帶熱硫化接頭二十余年的技術工人多名,可從事600mm-2000mm寬皮帶接頭服務。采用國內知名品牌修補膠,確保冷粘修補劑的穩定性以及皮帶修補的牢固性。

公司自產自銷多規格皮帶機、輸送帶,包括大傾角擋邊帶式輸送機、TD75/DTII槽型皮帶機、螺旋輸送機,鋼絲繩芯輸送帶、耐熱EP帶、耐磨NN尼龍輸送帶、波狀裙邊輸送帶、花紋帶、PVC、PVG整芯阻燃帶,以及提升帶接頭夾板、料斗等多類別產品。

 

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